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引水隧洞砼襯砌裂縫成因分析及防裂措施論文
【摘 要】引水隧洞襯砌砼設(shè)計(jì)標(biāo)號一般較高、水泥用量大,加上基巖、原材料、結(jié)構(gòu)、施工等原因產(chǎn)生不均勻收縮而出現(xiàn)裂縫。為了防止和減少砼裂縫,分階段在施工中采取一些措施,對控制和減少裂縫起到一定的作用。
【關(guān)鍵詞】引水隧洞砼襯砌 裂縫成因分析 防裂措施
一、工程概述
三峽右岸地下電站進(jìn)水口預(yù)建工程是三峽工程的組成部分。引水隧洞預(yù)建段有六條引水洞,隧洞地質(zhì)條件:巖體為閃云斜長花崗巖,為微風(fēng)化及新鮮巖體。裂隙率2%,變形模量14.7~43.1GPa,聲波測試縱波速度Vp=4.3~5.3km/s,動(dòng)彈模18~87GPa。引水洞單長為94.58m,開挖斷面為圓形,直徑最大為15.5m,最小為14.5m,襯砌后直徑均為13.5m,襯砌厚度分別有1m、1.5m、2m不等。
襯砌采用二級配泵送砼R28250D250S10,陷度為16-18cm、18-20cm兩種,骨料為人工碎石。采用底拱和邊頂拱二次襯砌的方法施工,先襯砌底部90°范圍的底拱部分,采用翻模工藝,然后再襯砌剩余270°范圍內(nèi)的邊頂拱部分,使用大型專用液壓式鋼模臺(tái)車工藝施工。設(shè)計(jì)環(huán)向?yàn)殡p層鋼筋網(wǎng),分別為28和32,縱向分布筋均為22。引水洞施工分為11個(gè)標(biāo)準(zhǔn)段,每段長8m,1個(gè)壓漿板段(帷幕灌漿段)5.58m,1個(gè)堵頭段。
二、裂縫分布狀況
在施工過程中陸續(xù)出現(xiàn)了一些裂縫,裂縫主要是順?biāo)飨蚍植,少?shù)裂縫呈環(huán)向交錯(cuò)分布。部分裂縫有滲水且有鈣質(zhì)析出,其余的有濕痕。裂縫集中分布在洞身腰線附近和底拱三分點(diǎn)的部位,寬度在0.1mm~0.3mm之間。從裂縫出現(xiàn)時(shí)間來看,初期襯砌的砼裂縫一般出現(xiàn)在收盤后7-20天之間,在后期(3個(gè)月以后)裂縫逐漸增多。
6
條隧洞共出現(xiàn)370條裂縫,長度約為2865.57米。通過取樣觀察,顯示裂縫附近無明顯的分界面存在,裂縫寬度由外至內(nèi)逐漸變細(xì)。
三、原因分析和預(yù)防措施
1.
砼的配合比。配合比是經(jīng)過室內(nèi)試驗(yàn)取得,水泥摻量為225-240kg/m3之間,所用水泥早期發(fā)熱量高、早期溫升快,熱膨脹性能不穩(wěn)定。
由于砼內(nèi)部水化熱溫升過高,且襯砌段為強(qiáng)基礎(chǔ)約束區(qū),致使砼內(nèi)部溫度應(yīng)力過大而產(chǎn)生裂縫。為此,裂縫的產(chǎn)生與砼配合比有一定關(guān)系。
為削減砼內(nèi)部水化熱,改善砼和易性,對泵送砼配合比進(jìn)行多次調(diào)整,通過提高粉煤灰的摻量(由原設(shè)計(jì)的10%提高到15%、20%、25%)來減少水泥用量,從而降低砼水化熱。
。.
砼澆筑工藝。在砼澆筑時(shí)嚴(yán)格控制下料厚度和砼振搗時(shí)間,一般在兩側(cè)各布置2-3個(gè)下料點(diǎn),以保證來料鋪設(shè)均勻,腰線以下下料厚度控制在30cm左右,腰線以上按30-50cm控制。砼振搗時(shí)間根據(jù)來料情況控制在30-50秒之間。鑒于裂縫主要分布在腰線附近,在腰線部位使用大功率振搗設(shè)備進(jìn)行振搗,確保該部位砼的密實(shí)性。在澆至腰線換管考慮到停料時(shí)間過長,在澆下層砼之前采用?100振搗棒為主,70棒為輔加強(qiáng)振搗避免出現(xiàn)薄弱層。
。.
洞內(nèi)砼保溫。洞內(nèi)溫度除受季節(jié)產(chǎn)生的緩慢變化影響外,在每年9月開始將洞口用保溫被進(jìn)行封堵,開始只用單層保溫被。后考慮到洞內(nèi)施工,人員進(jìn)出頻繁,一層保溫被封堵達(dá)不到保溫效果,且保溫被損壞后不能及時(shí)修復(fù),造成洞內(nèi)外溫差。后期補(bǔ)加一道封堵材料,進(jìn)行雙層保溫,只預(yù)留一進(jìn)人活動(dòng)門。另對腰線以下部位采用掛保溫材料進(jìn)行保溫,底拱全部用保溫材料覆蓋,保溫材料為10mm或15mm厚的保溫被,以滿足保溫效果。
4.
砼養(yǎng)護(hù)。在夏季,在鋼模臺(tái)車脫開后及時(shí)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)。在前期采用人工養(yǎng)護(hù),使用高壓水管從底部和臺(tái)車頂部不同高度進(jìn)行噴灑養(yǎng)護(hù),保證整個(gè)砼表面保持濕潤。但后期考慮到人工養(yǎng)護(hù)存在間斷性,對養(yǎng)護(hù)不利。于是采用花管養(yǎng)護(hù),即從鋼模臺(tái)車頂部接出兩根鋼管,在上面綁上花管進(jìn)行長流水養(yǎng)護(hù)。砼養(yǎng)護(hù)時(shí)間一般按28天控制,但在條件許可的情況下,盡可能延長養(yǎng)護(hù)時(shí)間。
。.
砼溫度。雖在前期的施工中砼入倉和澆筑溫度得到了有效控制但砼內(nèi)最高溫度超出設(shè)計(jì)參考值較多(最高51.3度)。為了降低砼內(nèi)部溫度,將砼出機(jī)溫度下調(diào)為10℃,通過降低入倉和澆筑溫度來達(dá)到溫控效果。
此外,前期施工中泵管過長,根據(jù)實(shí)際情況,縮短砼泵送距離和時(shí)間,利于溫度控制。同時(shí)對受料斗、泵管等進(jìn)行保溫,避免在太陽下直曬,減少溫度回升。以上措施有效控制了砼入倉和澆筑溫度。據(jù)統(tǒng)計(jì)引水洞砼入倉溫度共檢測2635次,最高22℃,最低10℃;小于18℃的共2535次,超溫率3.8%,小于20℃的共2594次,超溫率1.6%;砼澆筑溫度共檢測2635次,最高23.5℃,最低10℃。
另外在倉內(nèi)埋設(shè)冷卻水管進(jìn)行削減最高溫度。冷卻水管在冬季主要通江水冷卻,收盤后即通水,通水時(shí)間為15天,進(jìn)水溫度一般為12~16℃,進(jìn)出水最大溫差4~5℃。4月開始通制冷卻水,進(jìn)水溫度一般為10~12℃,進(jìn)出水最大溫差8~10℃,通水時(shí)間收盤至第10天。后期為了增強(qiáng)冷卻效果將冷卻水管外移綁扎到外層鋼筋網(wǎng)上,冷卻水管分兩套布置:一套為腰線以下邊拱部位,另一套為腰線以上邊頂拱部位。通水也分兩個(gè)時(shí)段,第一階段是砼澆至腰線換管時(shí),對已澆完部位立即通水冷卻。第二階段是整倉砼澆筑完畢后,將下層冷卻水管與上層冷卻水管連接起來通水冷卻。每層通水冷卻時(shí)間為7天,冷卻水溫度控制在20-22L/min。
6.
地質(zhì)原因。引水洞襯砌部位為強(qiáng)基礎(chǔ)約束區(qū),由于砼內(nèi)部溫度高,砼在后期降溫過程中(特別是經(jīng)過第一個(gè)冬季),砼因收縮而產(chǎn)生的拉應(yīng)力大且有巖體變形應(yīng)力、周邊爆破震動(dòng)、地下水壓力的影響,而砼早期的抗拉強(qiáng)度較低,不能抵抗拉應(yīng)力而產(chǎn)生裂縫。
四、裂縫處理措施
1.
淺層裂縫處理。為恢復(fù)砼的整體性,防止鋼筋銹蝕,對于未滲水的淺層裂縫處理為:縫寬小于0.2mm,沿縫走向鑿5.0×5.0cm(寬×深)凹槽,經(jīng)檢查未發(fā)現(xiàn)裂縫繼續(xù)向內(nèi)延伸,用預(yù)縮砂漿分層嵌填,搗壓密實(shí)并抹光后,表面刷環(huán)氧基液或水泥基防水劑兩道。
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深層裂縫處理。對于深層裂縫或已滲水裂縫采用貼嘴法進(jìn)行化學(xué)灌漿處理,以確保引水隧洞的安全運(yùn)行。
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程序。化學(xué)灌漿程序如下:準(zhǔn)備工作→打磨→沖洗→裂縫描述→貼嘴→刮膠封縫→壓風(fēng)檢查→灌漿→注漿封堵材料的清除→(復(fù)灌→嵌縫,此兩工序根據(jù)灌后是否仍有滲水而確定是否增加)打磨清洗→刮環(huán)氧膠泥→質(zhì)量檢查及驗(yàn)收。
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材料。灌漿漿材采用環(huán)氧注射樹脂LPL,它是用于注射灌漿系統(tǒng)的一種雙組分(A組分和B組分),無溶劑的低黏度環(huán)氧樹脂。封縫材料采用:①水不漏是一種速凝早強(qiáng)水泥,在4-6min內(nèi)凝結(jié),2小時(shí)后強(qiáng)度達(dá)到2.0Mpa。
、冢保矗常腑h(huán)氧粘膠:1438粘膠是由高分子聚合物、活性填充料組成。它不含任何有機(jī)溶劑,固化時(shí)間為24小時(shí),粘結(jié)強(qiáng)度最大可承受1.2Mpa的灌漿壓力。
。保矗常改z為A、B雙組分,配比都為2:1(重量比)。
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處理效果。從處理情況來看一次處理合格率比較高,處理效果較好。
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質(zhì)量檢查。灌后壓水質(zhì)量檢查在灌注LPL環(huán)氧灌漿結(jié)束7d后進(jìn)行。
由現(xiàn)場監(jiān)理布騎縫孔,沖擊鉆造孔(孔徑18~20mm、孔深10~15cm)后,采用單點(diǎn)法壓水,壓水檢查壓力為0.3Mpa。壓水試驗(yàn)結(jié)束標(biāo)準(zhǔn),在穩(wěn)定壓力下,每3~5min測讀一次壓入注量,連續(xù)四次讀數(shù)中最大值與最小值之差小于最終的10%,或最大值與最小值之差小于1ml/min時(shí),本孔段壓水結(jié)束,取最終值為計(jì)算值,測記漏量,計(jì)算透水率(Lu)。
檢查孔數(shù)量:根據(jù)裂縫長度確定,當(dāng)裂縫長度<3m時(shí)
不設(shè)檢查孔,當(dāng)裂縫長度>3m時(shí),每3m設(shè)1個(gè)。
壓水處理后透水率遠(yuǎn)小于0.1Lu,滿足設(shè)計(jì)要求。
五、結(jié)語
由于裂縫產(chǎn)生的原因比較復(fù)雜,在采取一系列措施后,雖然沒有根本上杜絕裂縫的產(chǎn)生,但對控制和減少裂縫起到了一定作用,且裂縫發(fā)展也比較緩慢。這說明采取的措施是有效的。
另外,貼嘴灌漿法的應(yīng)用有效灌注了引水隧洞的砼裂縫,裂縫處理質(zhì)量滿足規(guī)范和設(shè)計(jì)要求,處理效果得到了工程設(shè)計(jì)、監(jiān)理及驗(yàn)收專家組的肯定。
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